青科重工
專注于混凝土泵送事業(yè)
水泥和化學(xué)外加劑的相容性是一個(gè)重要問題。某站選用質(zhì)量較好的立窯水泥,選摻普通泵送劑,砼出機(jī)坍落度500px ,砼運(yùn)達(dá)10公里運(yùn)距工地,坍落度保留值只有150px ,造成泵送困難、堵管。外加劑廠說他供應(yīng)的泵送劑是適合C3A值低于8%的水泥,是水泥不適應(yīng)外加劑,經(jīng)查水泥廠供應(yīng)我站該批水泥C3A含量高達(dá)9138%。
在我站、外加劑廠、水泥廠的協(xié)調(diào)會(huì)議上,水泥廠承諾將C3A控制在815%以內(nèi),而且穩(wěn)定,外加劑廠保證供應(yīng)砼攪拌站坍落度增加值300px 以上的泵送劑其坍落度1 小時(shí)損失值不超過125px ,水泥凈漿擴(kuò)展度≮600px。水泥廠供應(yīng)攪拌站水泥先由攪拌站實(shí)驗(yàn)室取樣檢測,符合要求才送貨。經(jīng)試用未再出現(xiàn)因水泥與外加劑不相容,坍落度損失快或急凝而影響泵送的現(xiàn)象。
例2:砼急凝堵管
某工地在細(xì)雨綿綿的初春,當(dāng)日室外自然溫度只有14 ℃,砼罐車?yán)绞┕がF(xiàn)場約半小時(shí),原出站時(shí)坍落度為400px ,現(xiàn)場檢測為2cm 坍落度,經(jīng)加泵送劑調(diào)凝到12cm ,開始泵送約30分鐘罐內(nèi)砼放出流動(dòng)度不好,在泵車料斗成團(tuán)凝狀,查管線已堵塞,只好立即清理管道,罐內(nèi)砼加入砼調(diào)凝劑和水,原是C35砼,降為C20砼使用。
原因分析
①水泥廠是立窯生產(chǎn),磨機(jī)在加石膏時(shí),正是下雨天,石膏料倉未分類存放。二水石膏及半水石膏混雜,雨水多,二水石膏發(fā)粘。工人不愿意裝二水石膏,就裝不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏。
②水泥供應(yīng)較緊,進(jìn)倉不到6小時(shí)就裝入散裝水泥罐車,散裝水泥罐車?yán)綌嚢枵緶y定還有125℃,而且水泥罐車邊卸攪拌站邊用其攪拌砼,砼出罐溫度為67℃。石膏起到控制硅酸鹽水泥的凝結(jié)時(shí)間及硬化速度的作用。與水泥中石膏的形態(tài)和用量有關(guān),不同形態(tài)石膏的溶解度不同,會(huì)產(chǎn)生與外加劑的不同適應(yīng)性,減水效果顯著改變,有時(shí)會(huì)引起流動(dòng)度損失過快甚至異常凝結(jié)。
預(yù)防措施
①水泥廠對原材料儲存不能混堆,加強(qiáng)水泥磨機(jī)配料管理。②水泥混后要按品種比例,摻量分類。③水泥出庫溫度要控制在80℃以內(nèi),混凝土進(jìn)罐車溫度不能高于60℃,防止溫度超過60℃產(chǎn)生急凝現(xiàn)象。
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